QCC活动案例PPT大纲 降低XX产品焊接工序不良率——XX公司QCC活动成果汇报 XX小组 | 202X年X月


Slide 1:封面页 ** 降低XX产品焊接工序不良率

  • 小组名称: 焊接先锋小组
  • 部门: 生产部/制造部
  • 汇报人: XXX
  • 日期: 202X年X月X日
  • 背景图: 焊接工序现场照片或QCC团队合影

Slide 2:目录

  1. 小组介绍
  2. 课题选择与背景
  3. 现状调查与目标设定
  4. 原因分析
  5. 对策制定与实施
  6. 效果验证
  7. 标准化与巩固措施
  8. 总结与下一步计划

Slide 3:小组介绍

  • 小组名称: 焊接先锋小组
  • 成立时间: 202X年X月
  • 成员构成:
    • 组长:张三(生产主管)
    • 组员:李四(工艺工程师)、王五(操作员)、赵六(质检员)
  • 活动周期: 202X年X月–X月
  • 小组口号: 精益求精,一次做对!
  • 团队照片: QCC小组成员合影

Slide 4:课题选择与背景

问题背景:

  • 现状: XX产品焊接工序不良率高达5%(行业标杆≤3%)。
  • 影响:
    • 返工成本高(月均损失¥XX,XXX)
    • 交付延迟(客户投诉率↑15%)
    • 员工士气低落

课题选择理由:

  • 紧迫性: 该工序是瓶颈工位,制约产线效率。
  • 重要性: 焊接质量直接影响产品安全性能。
  • 可行性: 小组具备工艺改进经验。

Slide 5:现状调查与目标设定

现状调查(数据展示):

  • 数据来源: 202X年X月–X月质检记录(样本量:10,000件)
  • 不良类型分布:
    | 不良类型 | 占比 | 累计占比 |
    |----------------|--------|----------|
    | 虚焊 | 45% | 45% |
    | 焊穿 | 30% | 75% |
    | 漏焊 | 15% | 90% |
    | 其他 | 10% | 100% |
  • 工具: 柏拉图(Pareto Chart)突出虚焊和焊穿是主要问题。

目标设定:

  • 目标值: 将焊接不良率从5%降至3.0%(降幅64.7%)。
  • 依据: 行业标杆数据+历史最佳水平(4.2%)。

Slide 6:原因分析

工具:鱼骨图(鱼骨图图示)

  • 主骨: 焊接不良率高
  • 分骨分析:
    • 人(Man):
      • 新员工操作不熟练(占比40%)
      • 培训不到位
    • 机(Machine):
      • 焊接设备参数漂移(温度不稳定)
      • 电极头磨损未及时更换
    • 料(Material):

      焊锡丝质量波动

      生产管理qcc活动案例ppt
      (图片来源网络,侵删)
    • 法(Method):
      • 作业指导书不清晰
      • 未标准化焊接路径
    • 环(Environment):

      照明不足导致误操作

要因验证:

  • 通过现场观察、数据验证,确定3个关键要因:
    1. 新员工培训不足
    2. 设备温度参数未定期校准
    3. 电极头更换周期过长

Slide 7:对策制定与实施

要因 对策方案 负责人 完成时间
新员工培训不足 开发焊接技能培训课程 李四 X月X日
实施师徒制(老带新) 张三 持续
设备温度参数未校准 制定设备日点检表 王五 X月X日
每周校准温度参数 李四 每周一
电极头更换周期过长 将更换周期从500次→300次 赵六 X月X日
增加电极头寿命看板管理 王五 持续

实施证据:

  • 培训签到表、点检记录、电极头更换记录截图

Slide 8:效果验证

数据对比(柱状图+折线图):

  • 改善前(X月): 不良率8.5%
  • 改善中(X月): 不良率5.2%
  • 改善后(X月): 不良率8%(低于目标3.0%)

经济效益:

  • 月均减少返工成本:¥XX,XXX
  • 年节约成本:¥XXX,XXX

无形效益:

  • 客户投诉率↓20%
  • 员工技能提升(培训覆盖率100%)
  • 团队协作能力增强

Slide 9:标准化与巩固措施

  1. 修订文件:
    • 更新《焊接作业指导书》(编号:XXX)
    • 新增《设备日常点检标准》(编号:XXX)
  2. 固化措施:
    • 将电极头更换周期纳入设备TPM计划
    • 培训课程纳入新员工必修课
  3. 监控机制:
    • 每周召开质量分析会,跟踪不良率趋势
    • 使用控制图(SPC)监控焊接工序稳定性

Slide 10:总结与下一步计划

活动总结:

  • 成果: 不良率↓67%,超额完成目标!
  • 亮点: 跨部门协作(生产+工艺+质量)
  • 不足: 初期数据收集不够及时

下一步计划:

  1. 横向展开: 将对策推广至其他焊接产线
  2. 新课题: 降低焊接工序能耗(目标:↓10%)
  3. 持续改进: 每月QCC活动复盘

Slide 11:Q&A

  • 开放讨论环节
  • 联系方式: 组长张三(电话/邮箱)

Slide 12:致谢

  • 感谢领导支持!
  • 感谢团队成员协作!
  • 感谢各部门配合!
  • 背景图: QCC团队活动照片或公司LOGO

PPT设计建议:

  1. 视觉统一: 使用企业标准色(如蓝色+橙色),字体统一(标题微软雅黑加粗,正文宋体)。
  2. 数据可视化: 多用图表(柏拉图、柱状图、折线图、鱼骨图),少用文字。
  3. 突出重点: 关键数据用红色/加粗标注(如不良率、节约金额)。
  4. 图片佐证: 现场照片、改善前后对比图、团队活动图增强说服力。
  5. 备注栏: 在PPT备注栏添加演讲要点(如数据来源、工具解释)。

备注: 如需完整PPT模板(含图表模板),可提供邮箱发送可编辑版本,也可根据您的行业(如汽车、电子、食品等)定制案例细节。

生产管理qcc活动案例ppt
(图片来源网络,侵删)